截至9月18日,隨著最后一臺高效循環(huán)水泵更換完成,彬州公司8臺高效循環(huán)水泵試運行已超過72小時,給水回水壓力正常、流量正常、各換熱設(shè)施運行正常,試運行期間節(jié)電量相較之前已達32萬度,正式標志彬州公司循環(huán)水整體節(jié)能優(yōu)化改造項目取得顯著成果。
彬州公司始終致力于踐行降本增效、綠色發(fā)展的理念。據(jù)了解,經(jīng)大量數(shù)據(jù)收集,由于需循環(huán)水作為冷量的換熱器布置與循環(huán)給水泵匹配度差異,導(dǎo)致無效流阻高,能量損失嚴重,成為日常生產(chǎn)運行主要耗能裝置之一。為扎實開展“一分錢成本攻堅”,探索循環(huán)水泵特性與管網(wǎng)匹配度,循環(huán)水量優(yōu)化平衡節(jié)能改造項目已于去年10月份由彬州公司生產(chǎn)部牽頭、水汽車間落實、電儀分部及其余兩大車間協(xié)助聯(lián)合開展。
“既然接了這個硬茬,我們一定竭盡所能進行改造,用新技術(shù)突破耗能困境?!泵鎸ιa(chǎn)用戶的兩大車間的信任和提出的問題,水汽車間主任李永華堅定地說道。
循環(huán)水系統(tǒng)消除無效阻力、提升循環(huán)水利用率的同時,更要兼顧日常生產(chǎn)不受中斷及影響;了解裝置系統(tǒng)特點,提供科學(xué)可靠方案的同時更要兼顧每一臺水泵停運改造帶來的整體生產(chǎn)裝置降壓調(diào)整對生產(chǎn)裝置日常運行的不穩(wěn)定因素等一系列實際問題成了改造之初的頭等大事。
“這是一場屬于渭化人必須取勝的攻堅戰(zhàn)”。彬州公司為此成立了技術(shù)攻關(guān)小組,多次深入裝置現(xiàn)場,開展立體、全方位、多角度的階段“會診”。針對用戶不同,能耗不同等綜合分析基礎(chǔ)上對8臺循環(huán)水泵實施“一泵一策”優(yōu)化方針。從方案制定、技術(shù)交底、優(yōu)化參數(shù)、優(yōu)選工具等各環(huán)節(jié)入手,利用相應(yīng)的“基于三維CAD-CFD 聯(lián)合的葉片泵整體優(yōu)化技術(shù)量身定制了高效葉輪,大幅提升水泵出力效率。
“節(jié)能效果怎么樣?新式水泵能不能提升水泵效率?不能只通過紙上談兵來計算,更需要各種生產(chǎn)工況下的數(shù)據(jù)來支撐?!?/span>
據(jù)項目負責人董寶山回憶道:“項目在更換水泵試運行時遇到泵軸振動持續(xù)上升現(xiàn)象,生產(chǎn)部組織各專業(yè)技術(shù)人員對可能產(chǎn)生原因分析匯總,制定排查方案進行試驗排查,一干就是好幾晚,最終排查出電機存在軸電壓導(dǎo)致振動上升。為此,技術(shù)攻關(guān)小組一遍遍研究一條條計算,只為尋找最優(yōu)解,最終決定采用絕緣聯(lián)軸器的形式予以解決?!?/span>
“水泵提效改造說起來簡單,但離不開前期的流量、壓力標定,數(shù)據(jù)采集,又要兼顧每一臺水泵停運改造帶來的整體生產(chǎn)裝置降壓調(diào)整,如何兩頭兼顧,齊頭并進才是大學(xué)問!”今年以來,彬州公司持續(xù)加快“數(shù)字化”綠色工廠的升級步伐,不斷在成本上做“減法”開源節(jié)流,群策群力破解“節(jié)能降耗、科技攻關(guān)”等系統(tǒng)難題,從704工段低位廢棄乏熱提質(zhì)增效研發(fā)、循環(huán)水整體優(yōu)化改造、煤制乙二醇能量系統(tǒng)集成優(yōu)化研究應(yīng)用以及甲酸甲酯資源化利用中試項目等4個科技項目相繼驗收投用,到下半年706富裕能量膨脹發(fā)電、蒸汽系統(tǒng)熱平衡深度優(yōu)化改造及混合醇油高效分離回收綜合利用,持續(xù)為提能創(chuàng)效“鋪路架橋”。查缺補漏,進一步實現(xiàn)成本管控和效益最大化。
目前循環(huán)水系統(tǒng)整體降壓調(diào)整已完成,8臺高效循環(huán)水泵已全部更換完畢,節(jié)能效果顯著;預(yù)計年節(jié)約用電3900萬度以上,年節(jié)約電費可達1200余萬元。