12月10日下午,隨著物料車間一期卸煤B側(cè)全流程帶負(fù)荷試機的圓滿完成,一期B側(cè)撓性帶更換及B側(cè)倉頂帶環(huán)保承載式全密封導(dǎo)料槽環(huán)措項目順利完工,標(biāo)志著公司在安全環(huán)保領(lǐng)域取得了又一重要成果。
一期B側(cè)撓性帶,作為連接煤筒倉底部與頂部的關(guān)鍵紐帶,其性能直接影響到卸煤系統(tǒng)的整體運行效率。該車間通過實行精細(xì)化管理,加強日常維護和監(jiān)測,使得撓性帶的平均運行周期較以往延長達一年時間,降低了檢修頻率、檢修費用及火車延時費,為企業(yè)降本增效起到積極作用。然而,長期運行導(dǎo)致的橡膠磨損老化、粘接口開膠等問題,使得原撓性帶的皮帶強度大幅下降,給系統(tǒng)穩(wěn)定運行帶來了設(shè)備隱患。面對這一挑戰(zhàn),物料車間與生產(chǎn)部、機械修造部及施工單位,經(jīng)過深入的安全風(fēng)險辨識、技術(shù)難點分析及質(zhì)量進度控制研討,精心策劃并實施了撓性帶更換施工方案,整個施工涉及吊裝作業(yè)、動火作業(yè)、檢修作業(yè)等多種特殊作業(yè),各方緊密配合,確保了更換工作的安全高效推進。
與此同時,車間借助計劃性更換撓性帶的機會,對倉頂皮帶原導(dǎo)料槽進行了大膽創(chuàng)新改造,將原導(dǎo)料槽改造為環(huán)保承載式全密封導(dǎo)料槽。新導(dǎo)料槽采用擴容結(jié)構(gòu),內(nèi)部設(shè)置的多道阻尼抑塵簾,更是顯著提升了環(huán)保效果。此外,增設(shè)的透明外擋板,實現(xiàn)了全密封效果,進一步優(yōu)化了環(huán)保性能。
此次皮帶更換與環(huán)措項目的成功實施,改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,滿足了環(huán)保要求,為公司的綠色發(fā)展之路增添了濃墨重彩的一筆。